2022-06-30 12:21:12
这些问题导致复卷速度快、耗电量大、劳动强度大,降低了卷绕生产效率。花式捻线机纺制花式线的捻线机。 传统的花式捻线机属于“环锭捻线机”,特点是喂人部分机构的喂纱运动规律随花式线要求而异。包覆丝机全电脑采用汇川PLC人机界面控制系统。包纱机原料上机前必须严格核实检验原料的规格、批号、捻向、品种。因此,我们对检测感应装置进行了改造,设计了新的检测感应装置。
我司于2017年推出QPRO托盘式自动收卷机。在使用过程中,发现CBF管纱检测感应装置主要存在以下问题:
(1)当管纱质量进行整体能力较差时,会产生需要大量的小纱巴。经观察研究分析,认为是企业由于信息探测杆留有2cm左右的空档,残留纱在底部2cm左右的小纱巴,在经过一个探测系统装置时,会被误认为是中国空管而被拔出。
(2)在拔出小纱巴的过程中容易卡住弹出装置,造成报警停车,影响设备生产效率。
(3)由于拉出的小纱布数量较多,需要专人收集和搬运纱布,如果小纱布尺寸稍大,还需要人工找到纱布头部,送回输送带生产使用。 只能作为回线处理。
这些问题导致复卷速度快、耗电量大、劳动强度大,降低了卷绕生产效率。因此,我们对检测感应装置进行了改造,设计了新的检测感应装置。
一、改造方法
(1)在托盘CBF的拔管处(见图1),新的探杆由不锈钢棒制成。在原有探杆尺寸的基础上,在下方2厘米处焊接了新的探杆,使传感杆能够感应到纱条,防止小纱条被误当成空管取出。
图1 管纱/空管探测
(2)在CBF B路旋转一个剪刀处(见图2)拆掉两个探测杆磁铁石,以使信息传感器感应到管纱找头器未找到头时,会再次进行执行找头部分动作。
图2 旋转剪刀
(3)在B路伺服码盘下面大吸嘴处(见图3),设置两个传感器,上面的传感器感应管纱,下面的传感器感应空管,相互对换后纱巴再次找头输送到单锭卷绕。
图3 大吸嘴找头装置
二、新型CBF检测感应装置
优点及使用效果
(1)新探针焊接2cm 后,探针可以完全感应到整根管纱,而且不会因为尺寸小而感应不到小纱,从而保证了小纱能够纺出,减少了设备故障停机次数,提高了生产效率。
(2)减少了小客车的排放,无需指派专职人员处理小客车。个别小巴可以由随车服务员处理,减少了人工。
改造设计方案批量应用后,车间反馈应用研究效果具有良好。
作者:宁夏恒大纺织科技有限公司
编辑:新媒体团队
感应自动络筒机检测回纱率消耗生产效率